摘要:
2003年我矿技术人员自主研发的对辊破碎机,研制成功后,安装在精煤落地皮带上方,用来破碎入料混煤,以提高煤炭外观质量和精煤数量。后由于破碎粒度未能严格达到13mm以下,经过改造,使锤式破碎机取代对辊破碎机。同时,由于筛选混煤入铁路煤仓后,外观粒度大于50mm的矸石、煤块比比皆是
对辊破碎机
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1、简介
2003年我矿技术人员自主研发的对辊破碎机,研制成功后,安装在精煤落地皮带上方,用来破碎入料混煤,以提高煤炭外观质量和精煤数量。后由于破碎粒度未能严格达到13mm以下,经过改造,使锤式破碎机取代对辊破碎机。同时,由于筛选混煤入铁路煤仓后,外观粒度大于50mm的矸石、煤块比比皆是,严重影响外运煤外观质量。为此,对闲置下来的对辊破碎机又重新完善(第一,由滑动轴承设计改造为滚动轴承;第二,由单排螺旋弹簧改为上下双排弹簧)后,经现场多次实地测量空间尺寸,安装位置,于是在2006年5月份安装成功。
2、对辊破碎机安装定位、设计方案比较
该台对辊破碎机主要用来破碎筛选后的混煤。鉴于此目的,我们共设计了两套相关方案。
第一种方案:
对辊有频率存机座在铁仓下皮带上,破碎机左右两侧增加溜煤筒,筛上物经过滑槽进入破碎机。该方案为使筛选煤经过二道13mm螺旋筛后,筛下品落进精煤落地煤场,大于13mm筛上品入对辊破碎机。破碎后的煤落到铁仓下皮带上,经过气垫皮带、铁路煤仓皮带装入铁路煤仓(或者经气垫皮带、东煤场落地皮带落到东煤场)。该方案的优点:
(1)混煤经过二道螺旋筛后,筛下品可达到75%。
(2)可以在第二部螺旋溜煤筒处设计一翻板。需要对筛上品破碎时,可把翻板打到入破碎机位置进行破碎。不需要破碎时,或者在破碎机出现故障时,可以把此翻板打到相反位置,使筛上品直接落到铁仓皮带上。
不足之处:
(1)由于煤楼建造时间较长,楼板掉渣严重,需在楼板上打较大的洞,给安全带来一定中。
(2)由于煤楼设备安装较为紧凑,空间相对狭小,溜煤筒倾角均小于45°(实际30°左右),致使筛上品下落不畅,易发生堵塞现象,影响生产,增加工人劳动强度。
第二种方案:
对辊破碎机座在铁仓下皮带上,筛上物皮带倒转,把筛上物煤装进破碎机。该方案是在东煤楼二楼筛上物皮带机尾处楼板上打一个(600×400)mm的洞(不影响楼板强度),然后该皮带倒转,使经过二次筛选后的筛上品落到该皮带,然后进入一个翻板和一个配套溜煤筒。在保证外运煤炭质量的前提下,为了多增加精煤产量,可把翻板打到进到有频率存机内直接进行破碎。其优点为:
(1)增加筛选灵活度。混煤既可以一道筛子进行破碎,又可以过二道筛子进行破碎,系统操作方便快捷,又可以过二道筛子进行破碎,系统操作方便快捷。在保证煤炭质量的前提下,可以多增加精煤数量,为矿增加经济效益。
(2)溜煤滑槽加工简单,且不易堵塞,维修使用方便。
经过上述两个方案的对比,最后优先采用第二个方案。
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